浙江某制藥企業(yè)應(yīng)用智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)實(shí)例
浙江某制藥企業(yè),是一家海洋生物醫(yī)藥企業(yè),公司目前可生產(chǎn)70多個品種、近百個規(guī)格的藥品,企業(yè)在擴(kuò)建后綜合能耗大幅度增加的情況下,從思想上崇尚儉樸,以勤儉節(jié)約為榮、無謂浪費(fèi)為恥,拋棄“家大業(yè)大,浪費(fèi)點(diǎn)兒沒啥”的思想,從自身做起,在辦公、生產(chǎn)上制定節(jié)能措施,企業(yè)高層到基層均以身作則,杜絕能源浪費(fèi)。為提升企業(yè)能源管理水平,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,企業(yè)希望通過能源管理系統(tǒng)的建設(shè),在提高生產(chǎn)、能源管理水平的同時,實(shí)現(xiàn)顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
2021年6月,在企業(yè)工程部、研發(fā)部、生產(chǎn)部等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和配合下,我公司的專業(yè)工程師前往現(xiàn)場開展技術(shù)調(diào)研。結(jié)合現(xiàn)場能源使用現(xiàn)狀、系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)條件以及各級領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)建設(shè)的要求,經(jīng)過我公司專業(yè)節(jié)能技術(shù)團(tuán)隊的充分論證分析,量身打造了一套WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。2022年4月項(xiàng)目正式投運(yùn)后利用系統(tǒng)的節(jié)能診斷分析功能,不僅實(shí)現(xiàn)明顯的節(jié)能收益,同時大幅度提升其自動化、信息化與精細(xì)化管理水平。
設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化節(jié)能
- 電動機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的設(shè)備負(fù)荷分析模塊,發(fā)現(xiàn)動力車間空壓站2臺阿特拉斯90kW空壓機(jī)加卸載比較頻繁,查看兩臺空壓機(jī)運(yùn)行時間發(fā)現(xiàn),一臺運(yùn)行時間42614小時,加載時間19151小時,卸載率55%,另一臺運(yùn)行時間14366小時,加載時間3605小時,卸載率75%,空載運(yùn)行30kW。在保證生產(chǎn)工藝壓力的情況下,采用閉環(huán)控制方式對空壓機(jī)運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化,以減少空壓機(jī)長時間卸載導(dǎo)致的浪費(fèi),該項(xiàng)分析診斷服務(wù)給企業(yè)帶來15萬/年的節(jié)能收益。
通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的設(shè)備負(fù)荷分析模塊還發(fā)現(xiàn)制劑車間空壓站存在相同情況,通過運(yùn)行優(yōu)化給企業(yè)帶來5萬/年的節(jié)能收益。
工藝管控優(yōu)化節(jié)能
- 設(shè)備參數(shù)優(yōu)化運(yùn)行
通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的設(shè)備類比分析模塊,螺桿鹽冷水機(jī)組,正常情況下的兩臺冷水機(jī)組運(yùn)行基本無差異,但是其中一組新水冷螺桿機(jī)組的兩臺壓縮機(jī)每天的用電量差異在600-1000度電左右,運(yùn)行功率相差70kW左右(每天運(yùn)行約10小時),機(jī)組運(yùn)行存在明顯問題,通過與鹽水機(jī)組廠家溝通調(diào)整機(jī)組膨脹閥開度,恢復(fù)機(jī)組兩臺壓縮機(jī)。針對該類型節(jié)能措施,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)了12萬/年的節(jié)能收益。
管理策略優(yōu)化節(jié)能
- 企業(yè)力調(diào)電費(fèi)優(yōu)化管控
通過節(jié)能系統(tǒng)節(jié)能分析模塊中的力調(diào)電費(fèi)分析功能發(fā)現(xiàn),全公司1-8月份功率因數(shù)0.89-0.91,力調(diào)電費(fèi)獎懲基本持平,若將功率因數(shù)調(diào)整到0.95(1#、2#、4#變壓器有調(diào)整空間),則平均每月可多獎勵7000元,通過對總配電室進(jìn)行集中補(bǔ)償,年節(jié)省電費(fèi)支出8.4萬元。
- 企業(yè)*大需量優(yōu)化管控
通過節(jié)能系統(tǒng)節(jié)能分析模塊中的電費(fèi)結(jié)構(gòu)分析功能發(fā)現(xiàn),目前選擇需量收費(fèi)方式合理(6000kW是平衡點(diǎn)),但是從控制*大需量值方面還有優(yōu)化調(diào)整空間。從系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析8月份*大需量負(fù)荷出現(xiàn)在8月19日為3700kW,7月份*大需量為3100kW,9月份*大需量為3600kW,*大需量發(fā)生時間11:00-13:00期間,通過降低*大需量,年節(jié)省電費(fèi)6萬元。
- 企業(yè)用電管控
通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷模塊中的設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)分析功能發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)上線運(yùn)行發(fā)現(xiàn)二樓循環(huán)水池用電出現(xiàn)設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)情況,造成能源浪費(fèi)。10月出現(xiàn)3次,每次21:00-7:00共10小時,平均功率19kW,10月共浪費(fèi)570kWh電能,針對該類型情況可通過系統(tǒng)設(shè)置用能異常報警避免類似情況產(chǎn)生,減少能源浪費(fèi),年節(jié)能效益11萬。
非節(jié)能價值體現(xiàn)
企業(yè)簡介
WOES系統(tǒng)不僅在節(jié)能方面有顯著的效果,還為用戶帶來管理、效率、安全等非節(jié)能價值方面收益。
管理方面:通過對各生產(chǎn)車間冷凍水和冷凍鹽水的監(jiān)測管控,防止生產(chǎn)過程中的冷量浪費(fèi);2、對各車間和區(qū)域的各能源介質(zhì)的統(tǒng)計,為生產(chǎn)管理的能耗考核提供了依據(jù)。
效率方面:系統(tǒng)上線運(yùn)行后解決了在數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作中人工抄表工作量大且數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、不同車間用能數(shù)據(jù)交叉、公共能源使用分?jǐn)、?shù)據(jù)換算麻煩等一系列問題所造成的能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計失真。
安全方面:系統(tǒng)上線運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)新動力車間1P8電表A相缺相,據(jù)此現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)配電柜電流端子排A相電流信號線螺絲松動,導(dǎo)致A相電流缺相,處理后恢復(fù)正常。不僅解決了前期存在的抄報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題,還排除了由于電流互感器開路所帶來的用電安全隱患。
總結(jié):該節(jié)能系統(tǒng)項(xiàng)目已在現(xiàn)場穩(wěn)定運(yùn)行不到一年,通過設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面上的全方位的節(jié)能措施,帶來了57.4萬/年的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益,同時提高了用戶現(xiàn)場自動化、信息化、精細(xì)化管理水平。節(jié)能系統(tǒng)深得用戶好評,目前,該現(xiàn)場二期全廠智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目也開始進(jìn)行建設(shè)。